宜昌船柴节能降耗谱新篇
2011年,宜昌船柴在生产管理中加大节能降耗工作实施力度,进一步落实节能目标责任制,开展节能、降耗、减排活动,着力改造和更新高耗能设备,强化节能管理措施,取得了显著的经济效益与综合效益。2011年万元增加值综合能耗为0.54吨标煤,同比下降7%,能耗增长率低于工业增加值增长速度。
他们从大处着眼、小处着手,积极开展节能宣传活动,倡导节能低碳的生产方式、消费模式和生活习惯,介绍实用节能经验、节能技术和方法等。在“节能行动,从我做起”活动中,他们提倡每一位员工都从身边事、手头事做起,找准本单位、本班组、本岗位节能降耗的重点控制点,实现节能降耗的精细化管理,推动节能降耗工作从“要我节能降耗”向“我要节能降耗”的转变。
他们坚持从源头抓起,从技术节能、技术降耗入手,依靠技术进步,分期分批对高能耗生产设备进行了节能技术改造,强化节能支撑。全年投入1300万元,完成了两台抛丸机、两台天然气退火炉以及井式炉循环水设施等节能改造项目。改造后的生产设备,比改造前的能耗降低了34%。
他们对水、电、油、气等能源物资使用加强管理,严格考核。加强能耗计量、统计基础工作,凡新增用能部位均同时安装计量设施,并对部分计量表进行了更新。完善能耗数据收集渠道,确保统计数据完整和准确。对主要生产单位下达水电消耗指标,进行量化考核。对各种熔炼炉、淬火炉等使用水冷却的设备和柴油机台架试验坚持使用循环水,节约用水量并减少了污水排放。加强用电管理,实现计划用电,鼓励峰谷用电。大型熔炼设备和电加热设备开炉时间尽可能安排在夜间使用低谷电,实现了经济合理用电。将功率因数控制在0.95以上,全年节省电费支出23.3万元。(张小英 毕如玉)